告别“氧化色”:冷轧无取向硅钢连续退火表面缺陷的控制
Eliminate "Oxidation Stains": Control of Surface Defects in Cold-Rolled Non-Oriented Silicon Steel during Continuous Annealing
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摘要:在冷轧无取向硅钢的连续退火生产过程中,部分带钢表面会出现灰黑色、形状不规则的“氧化色”缺陷,严重影响产品外观与磁性能,导致降级品增多、成本上升。为查明原因,本研究结合产线实际情况,采用扫描电镜等分析手段,揭示了缺陷产生的机理:主要由于预热无氧化加热段空气流量过大、部分带钢表面残留乳化液,导致炉内氧含量升高;同时,为满足脱碳工艺要求而维持较高露点,进一步促使氧向钢基体亚表面扩散,与富集的硅、铝、锰等元素反应生成氧化物,形成内氧化层。针对上述原因,系统优化了关键工艺参数:将无氧化加热段空气流量从2000 m 3/h降至1000 m 3/h,控制空燃比在4~5;加强清洗段工艺管理,确保乳化液彻底清除;同时合理调整保护气氛氢含量,降低露点水平。此外,还建立了退火炉定期检查、仪表校核等长效管理机制。实施上述措施后,氧化色缺陷得到根本控制,缺陷降级率由最初的5%显著下降至0.5%以下,有效提升了产品表面质量与磁性能,为同类生产线提供了可行的工艺改进参考。

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